加工中心外(wài)部(bù)故障案例分析
發表時間(jiān):2016-09-14 點擊次數:3489
由于現代的數控系統可靠性越(yuè)來越高,故障率越來越低,很少發(fā)生故障。大部分故障都是非系統故(gù)障,是由(yóu)外部原因引(yǐn)起的。
現代(dài)的數控設備都是機電一體化的産品,結構比較複雜,保護措施完善,自動化程度非(fēi)常高。有(yǒu)些故(gù)障并不是硬件損壞引起的,而是由于操作、調整、處理不當引起的。這類(lèi)故障在設備使用初期發生(shēng)的頻率較高,這時操作人(rén)員和維護人員對(duì)設備都不特别熟悉。
例一、一台數控(kòng)銑床,在剛投入使用(yòng)的時候,旋轉工作台(tái)經常出現不旋轉的(de)問題,經過對(duì)機床工作原理(lǐ)和加工過程進行分析,發現(xiàn)這個(gè)問題與分度裝置有關,隻有分度裝置在起始位置時,工作台(tái)才能旋轉。
例二、數控銑(xǐ)床發生打刀事故,按急停按鈕後,換上新刀,但工作台不旋轉,通過PLC梯圖分析,發現其換刀過程不(bú)正确,計算機認為(wéi)換刀過程沒有結(jié)束,不能進行其它操作,按正确程序(xù)重新換刀後,機(jī)床恢複正常。
例三、數控機床,在剛投入(rù)使用的時候,有時出(chū)現意外情(qíng)況,操作人員按急停按鈕後,将系統斷電重新啟動,這時機(jī)床不回參考點,必須(xū)經過一番調(diào)整,有時得手工将軸盤到非幹涉區。後(hòu)來吸取教訓(xùn),按急(jí)停按(àn)鈕後,将操作方式變為手動,松開急停按鈕,把機床恢複到正常位置,這時再操作或斷電,就不會出現(xiàn)問題。